SimpleFOC でリアクションホイール姿勢制御モジュール

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前回はSimpleFOCライブラリを用いてブラシレスモータを制御し倒立振子を製作しました。

SimpleFOC で倒立振子2

 

ここではリアクションホイールによる姿勢制御モジュールを製作したので報告いたします。

 

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これまでの成果

リアクションホイールによる姿勢制御モジュールは以前に検討を実施しております。

SimpleFOC ライブラリの応用

 

倒立動作は確認済です。

 

ここでは姿勢制御モジュールを深掘りします。

コントローラ小型化

これまではMakerbase社のコントローラを使用してきました。

ESP32搭載でブラシレスモータを2個駆動できて素晴らしいのですが、今回はモータを一個しか動かさないのでコントローラの小型化を目指します。

 

ドライバは1チップにプリドライバコントローラとパワトラを内蔵したDRV8311H搭載の以下を採用します。

 

コントローラにはIMUセンサ(MPU6886)搭載のATOMS3を採用

 

エンコーダとモータはこれまでと同様に以下のモジュールのモータを載せ替えて使用します。

動作

新規構成でも倒立動作を確認できました。

起き上がり倒立

コントローラが小型化できましたので、姿勢制御モジュール自体も小さくして起き上がり倒立を目指します。

コントローラに合わせて機体を小型化。
構成は全く同じで当然無事に倒立

起上り動作

高速回転させたホイールを逆転させて機体を反転させます。

 

起上りやすくするために支点の角をR10mmで丸めています。
また転びにくくするために左右に羽を追加。

起上り倒立動作

起上って機体が直立体勢になった際にバランス動作させて倒立動作に移します。

 

無事にSimpleFOCによるブラシレスモータ制御で姿勢制御モジュールの起き上がり倒立まで確認できました。

おわりに

ここではSimpleFOCによるリアクションホイール姿勢制御モジュールの制御を楽しみました。

今回は外部電源を使用しましたが、バッテリ内蔵の検討も実施したいです。
また高トルクモータの検証も実施したいです。

更には3軸にも挑戦したいとも思っております。

 

それではまた

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