一脚 屈伸ロボ 爆誕
HomeMadeGarbage Advent Calendar 2021 |10日目
SHISEIGYO-2 Go 弐を応用して1脚ロボットを製作いたしましたので報告します。
目次
サーボテスト
手元にトルクの大きいサーボがありましたのでロボット足に使用できるのではとテスト
強い
25kg高トルク メタルギア デジタルサーボメタルケース防水サーボ RCカー ロボット 用 (180°の操作角度) https://t.co/6gy0lHneOl pic.twitter.com/ZbwEbQ3RpW
— HomeMadeGarbage (@H0meMadeGarbage) November 12, 2021
アルミのアームも付いて力強くていい感じだったのでもう1個買って検証
あら いいですねぇ
25kg高トルク メタルギア デジタルサーボメタルケース防水サーボ RCカー ロボット 用 (180°の操作角度) https://t.co/6gy0lHneOl pic.twitter.com/G3gfoQD0kV pic.twitter.com/x8rHi328dW
— HomeMadeGarbage (@H0meMadeGarbage) November 13, 2021
なんだかいい感じ♪
このサーボで足を構築することにいたしました。
足構築
3Dプリンタでひざ下部 (素材: PLAフィラメント) を作製し、足先は滑り防止を兼ねてTPUフィラメントで構成しました。
屈伸#3Dプリント #サーボモータ pic.twitter.com/SlIkIqMdai
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いい感じの屈伸運動です。
一脚ロボ 検証
SHISEIGYO-2 のリアクションホイールを合体させました。
ホイールはそれぞれ2枚重ねにしてトルクを増強しています。
こりゃまた忙しくなるぞ#M5Stack #ReactionWheel pic.twitter.com/yd7nUC8vev
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屈伸動作検証
リアクションホイールによる姿勢制御のゲイン調整を施して比較的安定した屈伸運動が実現できました。
リアクションホイールの制御ゲイン調整で安定倒立はクリア
やはり足を高くすると転ぶ
試作ではサーボを別マイコン(ESP32)で制御してるけど
M5Stack Core2 にマージの際に
足の高さを制御ゲインにフィードバックしないといけんね pic.twitter.com/DuCXZOz5dE— HomeMadeGarbage (@H0meMadeGarbage) November 15, 2021
足を延ばしすぎたり、急な高さ変動にはまだ追従できていません。
屈伸1点倒立ロボ
中間高さで制御ゲイン合わせてみたけど
高くすると転ぶやはり高さによって制御ゲインを可変にするべきだ#電子工作 pic.twitter.com/Eu6PZfF2PI
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起き上がり機能追加
リアクションホイールの回転制御による自立も実現できました。
初期姿勢を低く調整
これにより自立も可能に
高い時の倒立制御ゲイン調整は相変わらず必要そう#M5Stack #サーボモータ #ReactionWheel pic.twitter.com/GwpWkNMxhW— HomeMadeGarbage (@H0meMadeGarbage) November 16, 2021
完成
リアクションホイールと足は別マイコンで検証していましたが、
M5Stack CORE2ひとつでの制御にまとめました。
構成はSHISEIGYO-2 Go 弐 とほぼ同様で球体駆動用360度連続回転サーボが足用サーボになっただけです。
おまけ
開発途中で一脚ロボをAgility Roboticsのロボットと比較してみました 😆
workout
But the difference is clear yet..#AgilityRobotics #HomeMadeGarbage pic.twitter.com/HrwFyvYpRS— HomeMadeGarbage (@H0meMadeGarbage) November 15, 2021